標竿案例
燒結機抽氣系統漏氣改善以降低大風車耗電
184
燒結機
105年度
案例編號:105-A02-104-PE01 | 行業別:基本金屬製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
5,064
(千度)
能源節約量
484
(公秉油當量/年)
減碳量
2,806
(公噸/年)
節省費用
13,269 仟元/年
投資金額
5,000 仟元/年
回收年限
0.4

案例說明

燒結製程抽氣系統之漏氣與大風車電耗相關性極高,本案透過103年局部更新工程改善抽氣系統之漏氣,並且由W221/W262 共同精進漏氣管理,來控制維持一、二號燒結大風車之低電耗。

設計理念或改善流程

一號燒結
#1SP燒結機台車氣封滑軌磨耗,再加上部分風箱、下流管本體焊道與大風車外殼破損漏氣,故大風車102年10~1033月運轉電流平均高逾300安培。透過103年局部更新工程改善抽氣系統之漏氣,並且由W221/W262共同精進漏氣管理,藉由設備漏氣弱點的調查與預防性漏氣檢修更換,來控制維持大風車之低電耗。經1047月至10412月平均運轉電流低於280安培
二號燒結
二號燒結燒結機系統因氣封滑軌磨損、頭尾端DEAD PLATE氣封板破損、燒結台車氣封棒磨損或變形等,造成漏氣嚴重,使大風車運轉電流偏高,102712月平均運轉電流約380安培。透過103年局部更新工程改善抽氣系統之漏氣,並且由W221/W262共同精進漏氣管理,藉由設備漏氣弱點的調查與預防性漏氣檢修更換,來控制維持大風車之低電耗.1034月至1043月平均運轉電流約341安培

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