標竿案例
改造鋼板工場一號加熱爐以減少燃料用量
1104
製程
加熱爐
熱回收
109年度
案例編號:109-A01-108-PE07 | 行業別:基本金屬製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
0
(千度)
能源節約量
3,193
(公秉油當量/年)
減碳量
5,343
(公噸/年)
節省費用
36,138 仟元/年
投資金額
341,462 仟元/年
回收年限
9.5

案例說明

改造加熱爐爐體(出料爐門、燃燒器、爐頂耐火材料增厚、增設窺視孔)、電控系統、熱回收器等,以降低熱耗。

設計理念或改善流程

改善前:舊有加熱爐因氣密性差、熱回收效率不佳、燃燒器容量太大及配置位置不佳、控制系統老舊等因素導致耗熱率高。
改善後:
1.均熱區與屏遮區合併及上區改為roof burner和爐頂耐火材料增厚(包括相關
管路、控制閥及附屬設備),下區東西側燃燒器數量增加改善現有均熱區東西
邊鋼胚加熱溫度不一致,造成軋延製程與品質不穩定。

2.改造一號加熱爐出料爐門,減少爐門與爐體之間耐火材磨損,增加加熱爐密封性,減少熱散失,以減少能耗。

3.封閉加熱爐檢查門,增設窺視孔,增加氣密性。

4.增設一組復熱器提升燃燒空氣溫度、降低廢氣排放溫度。

109-A01-108-PE07_增設復熱器
5.下預熱區的燃燒器加裝on/off閥作數位控制,可彈性加熱,以減少熱耗。

109-A01-108-PE07_燃燒器加裝開關閥
節省金額:
改造前能耗:38.7(萬仟卡/噸)
改造後108.06~108.12實際平均能耗32.63(萬仟卡/噸)
108年平均加熱扁鋼胚噸數47.34(萬公噸/年)
每年節省之能源消耗:
(38.7-32.63)萬仟卡/噸× (47.34x10,000)噸/年=2,873,538萬仟卡/年
節省之能源消耗來源為焦爐氣(COG)
每年節省的焦爐氣為
(2,873,538 × 10,000)仟卡/4,200 (仟卡/立方公尺)=6,841,757立方公尺/年
每年的能源節約量為
6,841,757立方公尺/年× [4200/(9×106)] KLOE/立方公尺=3,192.82 KLOE/年
每年的經濟效益為
6,841,757 (立方公尺/年) × 5.282 (元/立方公尺)= 36,138.16仟元/年
每年可減少CO2排放量為
6,841,757立方公尺/年× 0.781(kg/立方公尺)=5,343.41公噸/年

相關推薦案例-技術別
pic
第二轉爐連鑄工場轉爐氣顯熱回收計...
pic
現場蒸氣冷凝水回收系統
pic
純水系統RO高壓泵更換為節能泵
pic
扁鋼胚縱切大鋼胚作業
pic
塗裝RTO廢熱回收
pic
汰換柴油鍋爐為天然氣鍋爐
pic
第二轉爐連鑄工場轉爐氣顯熱回收計...
pic
純水系統RO高壓泵更換為節能泵
pic
塗裝RTO廢熱回收
pic
全廠房日光燈管更新為LED燈管
pic
空壓機汰舊換新
pic
冷凝器熱泵整合
pic
第二轉爐連鑄工場轉爐氣顯熱回收計...
pic
現場蒸氣冷凝水回收系統
pic
純水系統RO高壓泵更換為節能泵
pic
扁鋼胚縱切大鋼胚作業
pic
塗裝RTO廢熱回收
pic
汰換柴油鍋爐為天然氣鍋爐
Top