標竿案例
低規電磁鋼片-RM軋延道次由 3-5道改為1-5道
179
粗軋
製程
電磁
112年度
案例編號:112-A01-110-PE04 | 行業別:基本金屬製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
157
(千度)
能源節約量
0
(公秉油當量/年)
減碳量
79
(公噸/年)
節省費用
382 仟元/年
投資金額
0 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

低規電磁鋼種,粗軋製程(RM)軋延道次由3-5道(共軋8道)縮減為1-5道(共軋6道),藉由減少軋延道次,來節省粗軋機的耗電。

設計理念或改善流程

1. 一般鋼種在粗軋製程(RM)都設計為軋延3-5道次,藉由經驗的累計及製程參數的優化,讓低規電磁鋼種的道次由3-5道(共軋8道),縮減為1-5道(共軋6道),參數調整後確認製程可行性OK,且軋延品質合格,因此縮減軋延道次來達到節能效果。

2. 依實際軋延R1每道次的時間&電流計算其所消耗的功率與改善後R1軋1個道次比較其差異值為節省下的耗電,每噸節省0.8度電。

依實際軋延R1每道次的時間&電流計算其所消耗的功率 與 改善後R1軋1個道次比較

其差異值為節省下的耗電,每噸節省0.8度電。

1.節省電力:低規電磁鋼種年產量為195,936噸(如附件統計),195,936*0.8=156,749

度/年。

2.換算CO2減量:156,749度/年×0.5022 kgCO2/kWh÷1,000 kg/ton=78.7 tonCO2/年。

3.投資效益:156,749度/年×2.44元(110年A6公告電價)÷1,000元/千元=382.5仟元/年。

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