標竿案例
無塵室節能
2244
無塵室
恆溫
空調
節能
99年度
案例編號:99-PE-061 | 行業別:電子零組件製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
7,523
(千度)
能源節約量
719
(公秉油當量/年)
減碳量
4,168
(公噸/年)
節省費用
16,700 仟元/年
投資金額
0 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

該廠無塵室因製程需求需控制恆溫恆濕環境,空調用電相較於一般的環境空調是相對耗能的,但經過縝密的評估,在符合生產規範可接受狀況下,對無塵室相關供應系統操作條件提出改善計畫,調整設施運轉設定值減少耗能,達到運轉成本降低之效果‧

設計理念或改善流程

該廠改善手法如下:

主要措施有下列九項:

1.製程排氣系統減量節能

2.HPM區排氣系統節能

3.無塵室室壓控制調整節能

4.WT室壓差調降

5.解析室室壓調降

6.FFU降頻(無塵室定點更衣室FFU減量運轉)

7.配合R2 Phase0機台Move-InFFU原運轉297台,停止運轉176

8.配合R2 Phase0機台Move-InMAU 403由原運轉27HZ台,降載至20HZ

9.配合R2 Phase0機台Move-InDCC運轉台數由原運轉7台,關閉3

1.製程排氣系統減量節能

說明:調降製程機台排氣(Exhaust)風量,除可減少製程排氣系統風車的耗電量,也可降低外氣空調箱(MAU)為維持無塵室正壓所需補充的新鮮空氣量,達節能目的

1.1.依製程機台需求並與設備工程師討論,執行製程排氣系統風量調整

1.2.同型機台先以一台進行測試,以微調方式逐步調整,確認機台設備段正常運轉並水平展開進行全面調整作業


  製程設備排氣減量可節省電量 2,181,659 kWh/

2.HPM區排氣系統節能

說明:調降HPM(氣體化學房)與非無塵室(Non Fab)區供應設備機台與環境排氣量,可減少外氣空調箱(MAU)與排氣的供應風量,達到節約能源的目的


可節省電量 942,249 kWh/

3.冷無塵室室壓控制調整節能

說明:進行無塵室室壓調降,減少外氣空調箱(MAU)供應風量達到節能目的。

調整前與調整後MAU風量差異:

調整前(黃光30Pa/其餘25Pa) - 調整後(黃光23Pa/其餘18Pa)

= 1,218,801(CMH) - 1,126,266(CMH) = 92,535(CMH)

可減少耗電量:

節省風量×(MAU運轉kWh/CMH) ××小時

= 92,535(CMH)×(0.003423 kWh/CMH)×365()×24(小時)

= 2,774,706kWh/



4.晶圓測試廠(WT)無塵室壓差調降 

室壓設定值由25 Pa 降至 20 Pa後,發現 MAU最低運轉頻率已由40Hz降至20Hz,但壓差仍維持在22 Pa,考量馬達低速運轉散熱問題,故將室壓設定在22Pa

可減少的電量l

  7,847CMH×(0.003423kWh/CMH)×365()×24(小時)

  235,296 kWh/

5.解析室室壓調降

調降解析室內靜壓,可減少供應風量,達到節能目的

調整前與調整後MAU風量差異:5,403 - 2,984 = 2,419(CMH)

可減少的電量:

  2,419CMH×(0.003423 kWh/CMH)×365()×24(小時)

  72,535 kWh/

6.FFU降頻運轉(無塵室定點更衣室FFU減量運轉)

6.1.無塵室入口更衣室(Gowning Room) FFU設計轉速為900RPM,調降FFU轉速不影響更衣室潔淨度並可達到節省能源目的。

6.2.將更衣室FFU馬達運轉轉速由900RPM調整至700 RPM,確認微塵粒子數量符合品質規範,再調整FFU轉速至500RPM(最低)


6.3.量測三種不同轉速下更衣室之微塵粒子(Particle),確認符合品質標準0.5um 10,000pcs/ft3

6.4.調整時同時觀察更衣室內的壓力及溫溼度並未受到FFU調降轉速影響。

6.5.更衣室外氣補充控制室壓之電動風門已強制關閉,不會因調整轉速而造成進風量增加。



FFU轉速900RPM運轉耗電量:2.82kW;調降轉速500RPM耗電量0.872kW

可減少的電量

(2.82kW0.872kW)×24Hr×365

=17,064kWh/

7. 配合R2 Phase0製程機台Move-In延後,減少FFU運轉台數

7.1該區無塵室FFU標準運轉297台,停止運轉176台僅保留最低環境循環需求用量,以維持無塵室潔淨度

7.2 實施時間:98/1/21~98/12/317.2

可節省之最大電量

0.280kW/×24HR/×176×334

=395,028kWh/

8. 配合R2 Phase0製程機台Move-In延後,外氣空調箱( MAU-403)由原變頻運轉27Hz 降載運轉至20Hz,後因該區執行封閉並管制人員,利用相鄰無塵室正壓,進而將MAU關閉以節省電力消耗

8.1 R2 Phase0機台Move in延後,外氣僅供應維持基本無塵室正壓需求,MAU以最低運轉頻率由27Hz    a 20Hz aOFF,以節省電力。

8.2 實施時間:

電力節省:108 -108*(20/60)^3= 104 kW

第一階段:98/02/21~98/05/2392MAU-403變頻調降至20Hz

第二階段:98/05/24~98/12/31192MAU-403 關閉OFF,利用相鄰無塵室正壓洩漏量維持該區域正壓,同時管制人員進入。

     電力節省:MAU 108kW + Air Washer 22kW = 130kW


  可節省之最大電量:

  104kW×24Hr×92+130kW×24Hr×192= 828,672kWh

9.配合R2 Phase0製程機台Move-In延後Dry Coil Pump由運轉7台關閉3

9.1 因製程機台Move in延後,環境無熱負載需求,將乾盤管循環PUMP局部關閉,以節省電力耗用。

9.2 實施時間:

第一階段:98/04/01~98/05/2353天,關閉3台共8.9kW

             第二階段:98/05/24~98/9/25 125天,管制人員進入將7台全關共20kW



 可節省之最大電量:

  8.9kW×24Hr×53+20kW×24Hr×125= 71,321kWh

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