標竿案例
無塵室節能
1438
無塵室
恆溫
空調
節能
99年度
案例編號:99-PE-061 | 行業別:電子零組件製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
7,523
(千度)
能源節約量
719
(公秉油當量/年)
減碳量
4,168
(公噸/年)
節省費用
16,700 仟元/年
投資金額
0 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

該廠無塵室因製程需求需控制恆溫恆濕環境,空調用電相較於一般的環境空調是相對耗能的,但經過縝密的評估,在符合生產規範可接受狀況下,對無塵室相關供應系統操作條件提出改善計畫,調整設施運轉設定值減少耗能,達到運轉成本降低之效果‧

設計理念或改善流程

該廠改善手法如下:

主要措施有下列九項:

1.製程排氣系統減量節能

2.HPM區排氣系統節能

3.無塵室室壓控制調整節能

4.WT室壓差調降

5.解析室室壓調降

6.FFU降頻(無塵室定點更衣室FFU減量運轉)

7.配合R2 Phase0機台Move-InFFU原運轉297台,停止運轉176

8.配合R2 Phase0機台Move-InMAU 403由原運轉27HZ台,降載至20HZ

9.配合R2 Phase0機台Move-InDCC運轉台數由原運轉7台,關閉3

1.製程排氣系統減量節能

說明:調降製程機台排氣(Exhaust)風量,除可減少製程排氣系統風車的耗電量,也可降低外氣空調箱(MAU)為維持無塵室正壓所需補充的新鮮空氣量,達節能目的

1.1.依製程機台需求並與設備工程師討論,執行製程排氣系統風量調整

1.2.同型機台先以一台進行測試,以微調方式逐步調整,確認機台設備段正常運轉並水平展開進行全面調整作業


  製程設備排氣減量可節省電量 2,181,659 kWh/

2.HPM區排氣系統節能

說明:調降HPM(氣體化學房)與非無塵室(Non Fab)區供應設備機台與環境排氣量,可減少外氣空調箱(MAU)與排氣的供應風量,達到節約能源的目的


可節省電量 942,249 kWh/

3.冷無塵室室壓控制調整節能

說明:進行無塵室室壓調降,減少外氣空調箱(MAU)供應風量達到節能目的。

調整前與調整後MAU風量差異:

調整前(黃光30Pa/其餘25Pa) - 調整後(黃光23Pa/其餘18Pa)

= 1,218,801(CMH) - 1,126,266(CMH) = 92,535(CMH)

可減少耗電量:

節省風量×(MAU運轉kWh/CMH) ××小時

= 92,535(CMH)×(0.003423 kWh/CMH)×365()×24(小時)

= 2,774,706kWh/



4.晶圓測試廠(WT)無塵室壓差調降 

室壓設定值由25 Pa 降至 20 Pa後,發現 MAU最低運轉頻率已由40Hz降至20Hz,但壓差仍維持在22 Pa,考量馬達低速運轉散熱問題,故將室壓設定在22Pa

可減少的電量l

  7,847CMH×(0.003423kWh/CMH)×365()×24(小時)

  235,296 kWh/

5.解析室室壓調降

調降解析室內靜壓,可減少供應風量,達到節能目的

調整前與調整後MAU風量差異:5,403 - 2,984 = 2,419(CMH)

可減少的電量:

  2,419CMH×(0.003423 kWh/CMH)×365()×24(小時)

  72,535 kWh/

6.FFU降頻運轉(無塵室定點更衣室FFU減量運轉)

6.1.無塵室入口更衣室(Gowning Room) FFU設計轉速為900RPM,調降FFU轉速不影響更衣室潔淨度並可達到節省能源目的。

6.2.將更衣室FFU馬達運轉轉速由900RPM調整至700 RPM,確認微塵粒子數量符合品質規範,再調整FFU轉速至500RPM(最低)


6.3.量測三種不同轉速下更衣室之微塵粒子(Particle),確認符合品質標準0.5um 10,000pcs/ft3

6.4.調整時同時觀察更衣室內的壓力及溫溼度並未受到FFU調降轉速影響。

6.5.更衣室外氣補充控制室壓之電動風門已強制關閉,不會因調整轉速而造成進風量增加。



FFU轉速900RPM運轉耗電量:2.82kW;調降轉速500RPM耗電量0.872kW

可減少的電量

(2.82kW0.872kW)×24Hr×365

=17,064kWh/

7. 配合R2 Phase0製程機台Move-In延後,減少FFU運轉台數

7.1該區無塵室FFU標準運轉297台,停止運轉176台僅保留最低環境循環需求用量,以維持無塵室潔淨度

7.2 實施時間:98/1/21~98/12/317.2

可節省之最大電量

0.280kW/×24HR/×176×334

=395,028kWh/

8. 配合R2 Phase0製程機台Move-In延後,外氣空調箱( MAU-403)由原變頻運轉27Hz 降載運轉至20Hz,後因該區執行封閉並管制人員,利用相鄰無塵室正壓,進而將MAU關閉以節省電力消耗

8.1 R2 Phase0機台Move in延後,外氣僅供應維持基本無塵室正壓需求,MAU以最低運轉頻率由27Hz    a 20Hz aOFF,以節省電力。

8.2 實施時間:

電力節省:108 -108*(20/60)^3= 104 kW

第一階段:98/02/21~98/05/2392MAU-403變頻調降至20Hz

第二階段:98/05/24~98/12/31192MAU-403 關閉OFF,利用相鄰無塵室正壓洩漏量維持該區域正壓,同時管制人員進入。

     電力節省:MAU 108kW + Air Washer 22kW = 130kW


  可節省之最大電量:

  104kW×24Hr×92+130kW×24Hr×192= 828,672kWh

9.配合R2 Phase0製程機台Move-In延後Dry Coil Pump由運轉7台關閉3

9.1 因製程機台Move in延後,環境無熱負載需求,將乾盤管循環PUMP局部關閉,以節省電力耗用。

9.2 實施時間:

第一階段:98/04/01~98/05/2353天,關閉3台共8.9kW

             第二階段:98/05/24~98/9/25 125天,管制人員進入將7台全關共20kW



 可節省之最大電量:

  8.9kW×24Hr×53+20kW×24Hr×125= 71,321kWh

相關推薦案例-技術別
pic
Dry Pump真空節能模組導入
pic
機台熱排氣減量
pic
空壓機管路維護
pic
氣體洩漏改善
pic
純水系統RO高壓泵更換為節能泵
pic
無塵室氣密盤查改善
pic
空調冰水機設備節能
pic
空壓機系統改善
pic
冷卻水塔運轉最佳化
pic
機台熱排氣減量
pic
無塵室節能式全外氣空調箱
pic
無塵室Photo FFU 運轉節...
pic
空調冰水機設備節能
pic
CDA節能
pic
無塵室節能式全外氣空調箱
pic
冰水系統供應溫度提昇
pic
空調系統改善
pic
鍋爐冷凝水回收設備增設
Top