案例說明
該廠無塵室因製程需求需控制恆溫恆濕環境,空調用電相較於一般的環境空調是相對耗能的,但經過縝密的評估,在符合生產規範可接受狀況下,對無塵室相關供應系統操作條件提出改善計畫,調整設施運轉設定值減少耗能,達到運轉成本降低之效果‧
設計理念或改善流程
該廠改善手法如下:
主要措施有下列九項:
1.製程排氣系統減量節能
2.HPM區排氣系統節能
3.無塵室室壓控制調整節能
4.WT室壓差調降
5.解析室室壓調降
6.FFU降頻(無塵室定點更衣室FFU減量運轉)
7.配合R2 Phase0機台Move-In,FFU原運轉297台,停止運轉176台
8.配合R2 Phase0機台Move-In,MAU 403由原運轉27HZ台,降載至20HZ
9.配合R2 Phase0機台Move-In,DCC運轉台數由原運轉7台,關閉3台
1.製程排氣系統減量節能
說明:調降製程機台排氣(Exhaust)風量,除可減少製程排氣系統風車的耗電量,也可降低外氣空調箱(MAU)為維持無塵室正壓所需補充的新鮮空氣量,達節能目的‧
1.1.依製程機台需求並與設備工程師討論,執行製程排氣系統風量調整‧
1.2.同型機台先以一台進行測試,以微調方式逐步調整,確認機台設備段正常運轉並水平展開進行全面調整作業‧
製程設備排氣減量可節省電量 2,181,659 kWh/年
2.HPM區排氣系統節能
說明:調降HPM區(氣體化學房)與非無塵室(Non Fab)區供應設備機台與環境排氣量,可減少外氣空調箱(MAU)與排氣的供應風量,達到節約能源的目的。
可節省電量 942,249 kWh/年
3.冷無塵室室壓控制調整節能
說明:進行無塵室室壓調降,減少外氣空調箱(MAU)供應風量達到節能目的。
調整前與調整後MAU風量差異:
調整前(黃光30Pa/其餘25Pa) - 調整後(黃光23Pa/其餘18Pa)
= 1,218,801(CMH) - 1,126,266(CMH) = 92,535(CMH)
可減少耗電量:
節省風量×(MAU運轉kWh/CMH) ×天×小時
= 92,535(CMH)×(0.003423 kWh/CMH)×365(天)×24(小時)
= 2,774,706kWh/年
4.晶圓測試廠(WT)無塵室壓差調降
室壓設定值由25 Pa 降至 20 Pa後,發現 MAU最低運轉頻率已由40Hz降至20Hz,但壓差仍維持在22 Pa,考量馬達低速運轉散熱問題,故將室壓設定在22Pa。
可減少的電量l
7,847CMH×(0.003423kWh/CMH)×365(天)×24(小時)
=235,296 kWh/年
5.解析室室壓調降
調降解析室內靜壓,可減少供應風量,達到節能目的
調整前與調整後MAU風量差異:5,403 - 2,984 = 2,419(CMH)
可減少的電量:
2,419CMH×(0.003423 kWh/CMH)×365(天)×24(小時)
=72,535 kWh/年
6.FFU降頻運轉(無塵室定點更衣室FFU減量運轉)
6.1.無塵室入口更衣室(Gowning Room) FFU設計轉速為900RPM,調降FFU轉速不影響更衣室潔淨度並可達到節省能源目的。
6.2.將更衣室FFU馬達運轉轉速由900RPM調整至700 RPM,確認微塵粒子數量符合品質規範,再調整FFU轉速至500RPM(最低)。
6.3.量測三種不同轉速下更衣室之微塵粒子(Particle),確認符合品質標準0.5um ≦ 10,000pcs/ft3。
6.4.調整時同時觀察更衣室內的壓力及溫溼度並未受到FFU調降轉速影響。
6.5.更衣室外氣補充控制室壓之電動風門已強制關閉,不會因調整轉速而造成進風量增加。
FFU轉速900RPM運轉耗電量:2.82kW;調降轉速500RPM耗電量0.872kW
可減少的電量
(2.82kW-0.872kW)×24Hr×365天
=17,064kWh/年
7. 配合R2 Phase0製程機台Move-In延後,減少FFU運轉台數
7.1該區無塵室FFU標準運轉297台,停止運轉176台僅保留最低環境循環需求用量,以維持無塵室潔淨度
7.2 實施時間:98/1/21~98/12/317.2
可節省之最大電量
0.280kW/台×24HR/天×176台×334天
=395,028kWh/年
8. 配合R2 Phase0製程機台Move-In延後,外氣空調箱( MAU-403)由原變頻運轉27Hz 降載運轉至20Hz,後因該區執行封閉並管制人員,利用相鄰無塵室正壓,進而將MAU關閉以節省電力消耗‧
8.1 因R2 Phase0機台Move in延後,外氣僅供應維持基本無塵室正壓需求,MAU以最低運轉頻率由27Hz a 20Hz aOFF,以節省電力。
8.2 實施時間:
電力節省:108 -108*(20/60)^3= 104 kW
第一階段:98/02/21~98/05/23共92天MAU-403變頻調降至20Hz
第二階段:98/05/24~98/12/31共192天MAU-403 關閉OFF,利用相鄰無塵室正壓洩漏量維持該區域正壓,同時管制人員進入。
電力節省:MAU 108kW + Air Washer 22kW = 130kW
可節省之最大電量:
104kW×24Hr×92天+130kW×24Hr×192天= 828,672kWh
9.配合R2 Phase0製程機台Move-In延後,Dry Coil Pump由運轉7台關閉3台‧
9.1 因製程機台Move in延後,環境無熱負載需求,將乾盤管循環PUMP局部關閉,以節省電力耗用。
9.2 實施時間:
第一階段:98/04/01~98/05/23共53天,關閉3台共8.9kW。
第二階段:98/05/24~98/9/25 共125天,管制人員進入將7台全關共20kW。可節省之最大電量:
8.9kW×24Hr×53天+20kW×24Hr×125天= 71,321kWh