案例說明
將#8熱媒鍋爐燃料改為使用天然氣,減少脫硫風車負荷,並節省電力。
設計理念或改善流程
改善前狀況#8 熱媒鍋爐現況使用燃料油,燃燒效率約 91%,燃料油泵耗用電力;燃油鍋爐廢氣經燃燒後由P001脫硫風車抽吸入濕式排煙脫硫系統處理,耗用風車電力。 改善後狀況:將#4熱媒鍋爐燃料改用天然氣,減少燃油泵運轉電力,提高燃燒效率至約 93%。燃燒天然氣後產生之廢氣,不需經由濕式排煙脫硫系統處理,減少脫硫風車負荷,節省電力。 (一)投資金額計算式:32,738 仟元÷12 月=2,728.17 仟元/月 (二)節約量計算式: 1.節省量:燃油節省量依環保署計算方式,以節省CO2e換算燃油節省量。 (1)節省電力:71,942.621 KWH/年(運轉時數:24 時/日×355 日/年) A.節省燃油泵電力: 17,159.021 KWH/年 改善前:燃油泵運轉電流: 3.6A。改善後:無需使用燃油泵。 3.6A×1.732×0.38KV×0.85×24H×355 日=17,159.021 KWH/年 B.節省脫硫風車電力: 54,783.6 KWH/年 風車運轉電流:改善前:76.96 KWH/時。改善後:70.53 KWH/時。 (76.96-70.53)KWH/時 ×24 時/日×355 日/年=54,783.6 KWH/年 C.合計節省電力:17,159.021 KWH/年+54,783.6 KWH/年=71,942.621 KWH/年 (2)節省燃料費用: 22,222.56 仟元/年 以2018 年燃料油平均用油量為1.005 KL/時,鍋爐燃燒效率改善前平均91%, 改善後平均93%。 換算天然氣使用量為: 1,155 M3/時 =1.005 KL/時 ×(9.8 MKcal/噸÷91%) ÷(8.7 MKcal/KM3 ÷93%) ×1,000 M3/KM3 A.減少燃油費用:1.005 KL/時 ×1.014713 噸/KL ×24 時/日 ×355 日/年 ×15,193.3 元/噸÷1,000 元/仟元=132,008.23 仟元/年 B.增加天然氣費用:1,155 M3/時 ×11.1564 元/M3 ×24 時/日 ×355 日/年 ÷1,000 元/仟元=109,785.67 仟元/年 C.合計減少燃料費用: 22,041.96 仟元/年132,008.23 仟元/年-109,785.67 仟元/年=22,222.56 仟元/年 (3)減少CO2e 排放量: 8,213.28 噸CO2e/年 燃油:1.005 KL/時 ×3,121Kg.CO2e/KL ÷1,000Kg/噸=3.1366 噸CO2e/時 天然氣:1,155 M3/時 ÷1,000 M3/KM3 ×1,881 Kg.CO2e/KM3 ÷1,000Kg/噸=2.1726 噸CO2e/時 減少CO2e 排放量:(3.1366-2.1726)噸CO2e/時×24 時/日×355 日/年=8,213.28 噸CO2e/年 (3)換算減少燃油用量:8,213.28 噸CO2e/年÷3,121 kg.CO2e/KL ÷1.014713 噸/KL ×1,000 Kg/噸=2,593.46 噸/年 2,593.46 噸/年 ÷8,760 時/年 =0.2961 噸/時 (4)ERP 系統輸入 (以8,760 Hr/年計算): 節省電力(時):71,942.621 KWH/年 ÷8,760 時/年 =8.2126 KWH/時 節省電力(年):8.2126 KWH/時 ×8,760 時/年 =71,942.38 KWH/年 節省燃油(時):0.2961 噸/時 節省燃油(年):0.2961 噸/時 ×8,760 時/年 =2,593.836 噸/年 3.效益計算: (1)實際節省電費: 71,942.38 KWH/年 ×1.92 元/KWH ÷1,000 元/仟元=138.13 仟元/年 (2)節省燃油費:(1.014713 噸/KL) 2,593.836 噸/年 ×8,567.437 元/噸 ÷1,000 元/仟元=22,222.53 仟元/年 (3)合計節省: 138.13 仟元/年 +22,222.53 仟元/年=22,360.66 仟元/年 138.13 仟元/年 +22,222.53 仟元/年=22,360.66 仟元/年 月效益:22,360.66 仟元/年 ÷12 月/年=1,863.39 仟元/月 改善前:76.96 KWH、改善後:70.53 KWH |