標竿案例
增設焰切機電子點火設備
2373
製程
焰切機
迴路管控
107年度
案例編號:107-A02-105-PE03 | 行業別:基本金屬製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
0
(千度)
能源節約量
19
(公秉油當量/年)
減碳量
120
(公噸/年)
節省費用
749 仟元/年
投資金額
333 仟元/年
回收年限
0.4

案例說明

改善原有焰切機之燃氣供應迴路,並增設電子點火裝置,利用焰切機行駛至定點的信號與點火按鈕,即依可實際鑄胚切割需求,控制母火之點燃與熄滅,不再因母火保持燃燒而造成能源耗損及生產成本的增加,提高節能效益。

設計理念或改善流程

改善前:

原有焰切機上並未安裝電子點火裝置,需靠人員引燃焰切時所需之母火。因作業上不方便,除非遇到長時間停機會關閉母火外,其餘時間都是保持母火燃燒,因而造成能源耗損及生產成本的增加。

改善後:

  1. 改善燃氣供應迴路:現有的燃氣供應迴路並未對母火的燃氣供應做控制,因此設計一氣體分配閥塊,在閥塊上安裝電磁閥,並組裝在現有的燃氣供應迴路上,就可利用電磁閥來控制母火燃氣輸送。
  2. 增設電子點火裝置:設計一組利用旋轉氣壓缸擺動的電子點火設備,安裝在焰切機行駛軌道基座上,並將點火流程編寫成程序控制系統,利用焰切機行駛至定點的信號與點火按鈕,即可依實際鑄胚切割需求控制母火之點燃與熄滅,不再因母火保持燃燒而造成能源耗損及生產成本的增加,節能效益顯著。

使用旋轉氣壓缸擺動的電子點火設備圖面

電子點火設備

效益計算說明:

  1. 節省能源:

1~3號連鑄機各有4台切割器,平均一天澆鑄12小時,一年有320天未關閉導引母火。

母火天然氣流量:Q = 0.7055×[(0.29)5×0.4×1.02×104/(0.6×3.6)]0.5=1.39m3/hr

每年可節省天然氣=1.39×12×320×4=21,350Nm3/年。

123號扁鋼胚連鑄機每年可節省天然氣= 21,350×3=64,050Nm3/年。

  1. 經濟效益(仟元/)64,050Nm3/×11.69/Nm3=748.74仟元/年。
  2. 減少CO2排放量:64,050Nm3/×1.879Kg/m3=120.35公噸/年。
  3. 投資金額:333仟元
燃氣供應迴路改善:228仟元
電子點火裝置增設:105仟元。

相關推薦案例-技術別
pic
第二轉爐連鑄工場轉爐氣顯熱回收計...
pic
現場蒸氣冷凝水回收系統
pic
扁鋼胚縱切大鋼胚作業
pic
純水系統RO高壓泵更換為節能泵
pic
塗裝RTO廢熱回收
pic
扁鋼胚縱切作業
pic
扁鋼胚縱切作業
pic
CDA節能
pic
加裝電梯電力回收裝置
pic
原料篩Feeder更換節電馬達
pic
降低出鐵間除塵風車用電量
pic
線材風冷區風扇更換高效率馬達
pic
第二轉爐連鑄工場轉爐氣顯熱回收計...
pic
現場蒸氣冷凝水回收系統
pic
扁鋼胚縱切大鋼胚作業
pic
純水系統RO高壓泵更換為節能泵
pic
塗裝RTO廢熱回收
pic
扁鋼胚縱切作業
Top