標竿案例
三輕設備更新
870
三輕
105年度
案例編號:105-B08-103-PE01 | 行業別:石油及煤製品製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
10,205
(千度)
能源節約量
65,427
(公秉油當量/年)
減碳量
164,950
(公噸/年)
節省費用
1,030,169 仟元/年
投資金額
42,594,000 仟元/年
回收年限
41.3

案例說明

1. 三輕設備更新,煉量增為每年72萬噸乙烯產量,裂解爐型式優化,裂解爐內部保溫層增厚且對流區爐管多層,熱回收效率高減少燃氣使用量。 2. 裂解爐可產生之高壓蒸汽增加,且氣體壓縮機作功效率高,減少高壓蒸汽使用量。

設計理念或改善流程

改善前:
裂解爐蒸汽鼓(Steam Drum)所產生的高壓蒸汽(HS)需經由蒸氣加熱爐來加熱成為過熱蒸汽,需多耗用燃料氣,且對流區爐管較少層,煙道氣熱回收較差。

改善後:
裂解爐煉量增加,對流區內以三層過熱爐管(USSH/MSSH/LSSH)取代舊有蒸氣加熱爐,利用煙道氣來過熱高壓蒸汽,且對流區爐管數目增加,換熱面積大,爐壁保溫層增厚使熱量不易散失,因此煙囪溫度低,煙道氣熱回收效率高,大幅減少燃料氣使用量,單位產品(乙烯)之燃料氣使用效率提升約8.2 %,製程流向如下圖所示。

鍋爐水吸收裂解氣熱量後可產生之高壓蒸汽量多且氣體壓縮機由多級透平機驅動,效率提高,所需帶動蒸汽需量減少,因此大幅減少由系統外補入的高壓蒸汽量,單位產品(乙烯)之高壓蒸汽用量節省約77%。


 

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