標竿案例
MTBE#2單元內循環量優化節汽 改善
10
反應器
113年度
案例編號:113-A02-112-PE09 | 行業別:石油及煤製品製造業 | 技術別:製程設備(PE)
蒸氣
9,600
(立方公尺)
能源節約量
721
(公秉油當量/年)
減碳量
2,427
(公噸/年)
節省費用
11,130 仟元/年
投資金額
2 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

1.現況說明:第二套甲基第三丁基醚單元(MTBE#2)入料係來自 RCC四碳萃餘油(R1)及 OL 四碳萃餘油(BBR),因 BBR 異丁稀濃度約50 mol%,需循環部份R2(MTBE 四碳萃餘油)至入料緩衝槽將反應器入料異丁稀濃度稀釋,以避免反應過於激烈。 2.改善作法:在105%產能利用率下進行測試逐步調降內循環量,以提升入料異丁烯濃度,由22mol%(設計值)逐步測試調升。 3.節能成效:於相同煉量下比較,產品品質皆合格,且用汽量顯著減少,約可減少1.2噸/時蒸汽耗用。

設計理念或改善流程


1. 改善說明:R2內循環量79↘60M3/hr。2. 入料異丁稀濃度由22↗23mol%。3. 催化蒸餾塔蒸汽耗用量由24.6T/hr↘25.2T/hr,節汽1.2T/hr。
1.節省蒸汽:(24.6-23.4)噸/時 x 8,000時/年=9,600噸/年。
2.能源效益:9,600噸/年 x676,000Kcal/噸÷9,000,000Kcal/公秉=721公秉油當量/年。
3.減碳量:9,600噸/年 x0.253噸/噸=2,427噸 CO2e/年。
4.節省費用:9,600噸/年 x1,159.42元/噸=11,130仟元/年。

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