酚水萃取分離節汽改善
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酚水
陶氏製程
製程
113年度
案例編號:113-A03-112-PE03 | 行業別:石油及煤製品製造業 | 技術別:製程設備(PE)
49,600
(噸)
3,577
(公秉油當量/年)
14,739
(公噸/年)
54,312 仟元/年
209,698 仟元/年
3.9 年
案例說明
節省用汽量
設計理念或改善流程
BPA出光製程針對酚水的處理,採用乙苯來破壞酚水共沸,將水及乙苯由塔頂蒸餾出,蒸汽能耗較大,參考麥寮BPA1陶氏製程採用MIBK-酚萃取法回收水中的
酚,以降低蒸汽耗用量。經塔槽廠商模擬比較新萃取單元,於原設計相同組成及入料量下,可減少熱冷凝水至冷卻水塔的熱量及減輕冷凝器及冷卻器的負荷,降低冷卻水塔蒸發損失,蒸汽用量可由10.2↘4.0噸/小時。
改善前原酚水處理採乙苯-水共沸蒸餾,蒸汽用量10.2噸/小時。改善後改為MIBK-酚萃取系統,蒸汽用量10.2↘4.0噸/小時,可減少熱冷凝水至冷卻水塔的熱量及減輕冷凝器及冷卻器負荷,降低冷卻水塔蒸發損失。
節汽量6.2噸/小時,蒸汽單價1,095元/噸,年效益=節省蒸汽量*運轉時數*蒸汽單價= 6.2噸/小時*8,000小時/年*1,095元/噸=54,312千元/年,
投資金額209,698千元,回收年限=投資金額/年效益=209,698千元/68,299.2千元/年=3.86年,碳減排14,739.31噸/年。