案例說明
奶製品中間CIP間隔時間由9±2小時改為11±2並且產程末結束前2小時內,殺菌機不實施中間CIP,減少鹼洗次數,節省蒸汽能源
設計理念或改善流程
改善前: 1.執行鮮度管理,每產程平均時數縮短,導致奶製品中間CIP(鹼洗)次數增加,因而能源耗用增加。 2.殺菌機生產超過生產中間CIP間隔時間,但是產程生產時間剩不到2小時,須停止入料後實施中間CIP(鹼洗),因而浪費蒸汽能源。 3.原廠祛水器排水不良,易造成祛水器故障而洩漏蒸汽,因而浪費蒸汽能源。 改善後: 1.優化板式殺菌機中間CIP時間,奶製品中間CIP間隔時間由9±2小時延長為11±2小時,以減少中間CIP實施次數,節省能源耗損。 2.產程末結束前2小時內,殺菌機不實施中間CIP,於產程結束後實施結束CIP程序 3.評估並且更換合適的祛水器(spirax廠商製造的MST21H祛水器),於生產時確認祛水器作動正常。 一.能源節約量:39.18公秉油當量(KLOE)/年 改善前: 1.2019/11~2020/10奶製品中間CIP次數136次,中間CIP蒸汽年用量2.699噸/hr (鹼洗蒸汽用量)x0.75hr(CIP時間)x2台(殺菌機)x136(CIP次數)=550.596噸。 2.2019/11~2020/10產末2小時內實施中間CIP次數18次,中間CIP蒸汽年用量2.699噸/hr(鹼洗蒸汽用量)x0.75hr(CIP時間)x2台(殺菌機)x18(CIP次數)=72.873噸。 3.2019/11~2020/10無菌桶祛水器蒸汽洩漏量230.81噸。 4.天然氣用量(550.596+72.873+230.81)噸/年x70.23(燃氣比)=59,996m3/年 5.能源使用量=59,996m3/年x0.0008889KLOE/m3=53.33KLOE/年 改善後: 1.2021.04~06月(3個月)奶製品中間CIP次數14次、平均每年56次,中間CIP蒸汽年用量2.699噸/hr (鹼洗蒸汽用量)x 0.75hr (CIP時間)x2台(殺菌機) x 56(CIP次數)=226.716噸 2.2021.04~06月產末2小時內不須實施中間CIP,中間CIP蒸汽年用量為0噸 2021.04~06月檢測祛水器蒸汽洩漏為0噸 3.天然氣用量=(226.716+0+0)噸/年x70.23(燃氣比)=15,922m 33/年 4.能源使用量=15,922m 33/年x0.0008889KLOE/m3=14.15KLOE/年 5.年節省天燃氣=59,996m3/年-15,922m3/年=44,074m3/年 6.能源節約量:53.33KLOE/年-14.15KLOE/年=39.18KLOE/年 節 能 率:【1-(改善後÷改善前)】×100%=【1-(14.15KLOE/年÷53.33 KLOE/年)】×100%= 73% 二.抑抵CO2排放量:82.82(公噸/年) 改善前: 碳排放量:59,996m3/年*1.879000kg/m3/1,000=112.732公噸/年 改善後: 碳排放量:15,922m3/年*1.879000kg/m3/1,000=29.917公噸/年 抑抵CO2排放量=112.732公噸/年-29.917公噸/年=82.82公噸/年 三.節省能源費用:404.60仟元/年 改善前: 天燃氣能源費用=59,996m 33/年×9.18元/m 33=550,763元/年 改善後: 天燃氣能源費用:15,922m 33/年×9.18元/m 33=146,164元/年 年節省能源費用=550,763元/年-146,164元/年=404,599元/年/1,000=404.60仟元/年 四.回收年限:0.32年 投資金額=130.50仟元 回收年限=130.50仟元/404.60仟元=0.32年 改善前 改善後
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