標竿案例
導入焊接機器手臂
501
自動
機械手臂
112年度
案例編號:112-D04-111-PE01 | 行業別:金屬製品製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
0
(千度)
能源節約量
0
(公秉油當量/年)
減碳量
0
(公噸/年)
節省費用
1 仟元/年
投資金額
960 仟元/年
回收年限
716.5

案例說明

1.導入焊接機器人取代人工焊接的比例。2.減少水密門焊接製程的時間及耗電量。

設計理念或改善流程

本公司自主研發的防火水密門的製程如下:

紅色方框處的高階焊接,屬於水密門最核心的製程,過去皆採人工焊接的方式來完成;但人工焊接難免有花費時間長和入焊量不夠精準的問題產生。

為解決上述問題,本公司導入OTC新型低焊渣焊接機器手臂1臺,藉此減少焊接製程所花的時間,也一併減少使用電量,達到節能減碳的效果。

圖、機器手臂實際運作情形

 

平均焊接一片水密門:
人工焊接的電功率是電流150A~200A;手臂焊接的電功率是電流110A。焊接電壓約30~50V。
人工焊接花費40分鐘,點焊耗電時間率約80%;手臂焊接花費16分鐘。
111年總共焊接107片,以機器手臂焊接來估算節省的電量:
人工焊接耗電量:107片/年 X (40V X 175A)/1000 X(40/60)小時 X 80%=399.47度/年
機械手臂焊接耗電量:107片/年 X (40V X 110A)/1000 X(16/60)小時=125.55度/年
節電量=399.47度/年 - 125.55度/年=273.92度/年

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