標竿案例
聯陣空壓機聯控系統裝置設備
1640
聯陣空壓機
106年度
案例編號:106-D04-105-UT01 | 行業別:化學材料及肥料製造業 | 技術別:公用設備(UT)
節省電力
948
(千度)
能源節約量
91
(公秉油當量/年)
減碳量
525
(公噸/年)
節省費用
2,587 仟元/年
投資金額
1,310 仟元/年
回收年限
0.5

案例說明

空壓機節能控制系統:空壓系統改善前配置→空壓系統改善後配置→空壓系統改善過程→結論

設計理念或改善流程


未導入節能系統前使用情況:
1、目前5台螺旋式空壓機,4台200HP空壓機具備螺旋調整閥。
2、4台200HP空壓機的螺旋調整閥,幾乎全開。
3、經常性開啟為3台200HP,用電電流為800~900A。
4、空壓系統壓力在8.2~8.8bar之間變化。

空壓機改善後使用情況:
1、經常性開啟為2台200HP及1台100HP,用電電流為600~700A。
2、開啟200HP空壓機的螺旋調整閥,自動調整空壓之排氣量。
3、空壓系統壓力透過連控系統平衡控制在8.3bar,IF現場製程透過流量控制系統維持8.0 bar。


TX 6600群控空壓機群,依生產線需要自動調節所需之空壓機數(預估開機累計400HP~500Hp不等);可以設定優先權順序,停用老舊效率不佳的空壓機,或定時自動切換等,特別適合多空壓機站房,避免不易個別設定空壓機控制值,造成管理死角,形成空壓機群產氣效率不佳、能源浪費等的問題。


IFC空壓流量控制系統為管控系統流量設計,其能有效的管理壓縮空氣需求並滿足現場用氣,一般空壓系統中,常發現使用者過度消耗壓縮氣體,而產生不當的使用浪費,且空壓機轉換效率有限,透過用氣量的管理,能大幅提升節能效率。

結論/效益:
原始用電電流為800~900A,經加入節能系統後,用電電流為600~700A。
空壓系最大耗電節省可達20%,達到穩壓生產,分壓管理。
空壓節能系統具備良好的壓力管理及穩定性,增加生產可靠度。
導入連控系統,同步多機控制,提升壓縮效率,穩定IFC供應壓力精度±0.1 Bar;IFC分壓管理、優化使用效率,節省流量,兩者互補,增大系統節能率。
IFC具備斷電恢復原系統控制,不影響生產,性能穩定可靠。  節能效益:131.6kW7,200時/年=947,520度/年
CO2減量:=947,520度/年×0.528kg/kWh÷1,000=500.3公噸CO2e/年  節省成本:947,520度/年2.73元/度=2,587仟元/年

 

相關推薦案例-技術別
pic
空壓機系統改善
pic
空壓機效率提昇
pic
空壓機冷卻器清洗節能改善
pic
提升空壓機效率
pic
CDA節能
pic
空壓系統降低環境溫度
pic
空壓機汰舊換新
pic
冷卻水塔更換擋水器改善風阻,降低...
pic
熟料系統空壓機汰舊換新
pic
空調系統改善
pic
冷卻水塔泵浦內部及葉輪coati...
pic
冷卻水塔更換節能型風扇節電改善
pic
冷卻水塔節水、節能改善
pic
購置電動堆高機節能無空氣污染
pic
冷卻水塔風扇頻率最佳化
pic
空壓機進氣環境溫度改善
pic
降低台電供應KVA數,提高功率因...
pic
高效率冰水主機更新(400RT+...
Top