案例說明
空壓機節能控制系統:空壓系統改善前配置→空壓系統改善後配置→空壓系統改善過程→結論
設計理念或改善流程
未導入節能系統前使用情況:
1、目前5台螺旋式空壓機,4台200HP空壓機具備螺旋調整閥。
2、4台200HP空壓機的螺旋調整閥,幾乎全開。
3、經常性開啟為3台200HP,用電電流為800~900A。
4、空壓系統壓力在8.2~8.8bar之間變化。
空壓機改善後使用情況:
1、經常性開啟為2台200HP及1台100HP,用電電流為600~700A。
2、開啟200HP空壓機的螺旋調整閥,自動調整空壓之排氣量。
3、空壓系統壓力透過連控系統平衡控制在8.3bar,IF現場製程透過流量控制系統維持8.0 bar。
TX 6600群控空壓機群,依生產線需要自動調節所需之空壓機數(預估開機累計400HP~500Hp不等);可以設定優先權順序,停用老舊效率不佳的空壓機,或定時自動切換等,特別適合多空壓機站房,避免不易個別設定空壓機控制值,造成管理死角,形成空壓機群產氣效率不佳、能源浪費等的問題。
IFC空壓流量控制系統為管控系統流量設計,其能有效的管理壓縮空氣需求並滿足現場用氣,一般空壓系統中,常發現使用者過度消耗壓縮氣體,而產生不當的使用浪費,且空壓機轉換效率有限,透過用氣量的管理,能大幅提升節能效率。
結論/效益:
原始用電電流為800~900A,經加入節能系統後,用電電流為600~700A。
空壓系最大耗電節省可達20%,達到穩壓生產,分壓管理。
空壓節能系統具備良好的壓力管理及穩定性,增加生產可靠度。
導入連控系統,同步多機控制,提升壓縮效率,穩定IFC供應壓力精度±0.1 Bar;IFC分壓管理、優化使用效率,節省流量,兩者互補,增大系統節能率。
IFC具備斷電恢復原系統控制,不影響生產,性能穩定可靠。 節能效益:131.6kW7,200時/年=947,520度/年
CO2減量:=947,520度/年×0.528kg/kWh÷1,000=500.3公噸CO2e/年 節省成本:947,520度/年2.73元/度=2,587仟元/年