案例說明
1.安排溶解桶進行CIP前,先以水槍進行沖洗桶壁上厚的乳垢,縮短後續溶解桶CIP的時間以減少耗能。 2.藉由修改桶內入料管的設計,應用製程中熱水同時達到生產及沖滌效果,縮短終了CIP的時間及耗能
設計理念或改善流程
改善前: 1. 每日生產結束後溶解桶需進行CIP作業,因溶解桶桶壁CIP前桶內泡沫多,桶壁乳垢厚,靠CIP系統的前段水洗無法將泡沫和乳垢沖洗乾淨,以致CIP作業結束液鹼稀釋桶內的鹼液混乳污濁,需重新配置鹼液執行CIP作業。 2. 桶槽導流管是彎管,入熱水時依桶壁補入作為融冰用。 改善後: 1. 預先使用高壓噴槍使用常溫水做桶壁乳垢沖洗,大幅減少CIP時間,減少能耗。 2. 委託機務協助將導流管修該為噴球式,在每批次生產前加熱水一次,此時可藉此噴球進水方式可以同時沖刷桶壁,減緩乳垢推積情形,縮短CIP時間及耗能。 一.能源節約量:2.58公秉油當量(KLOE)/年 1. 節省兩桶次重新配置液鹼,每次2桶次重新升溫共計20分鐘所需之蒸氣耗用: (鹼液桶2,000L,升溫至85℃) 年節省蒸氣量=2,000(L)×1(kcal/kg℃)×(85℃-25℃)÷539(kcal/kg)×0.33hr×26天/ 月*12月=22,923kg=22.923噸 2.節省CIP鹼循環時間自23分鐘降至7分鐘可完成 節省每日0.27hrCIP清洗用鹼液升溫所需之蒸氣耗用量(每次85℃、鹼液2,000L): 年節省蒸氣量=2,000(L)×1(kcal/kg℃)×(85℃-25℃)÷539(kcal/kg)×0.27hr×26天/ 月*12月=18,755kg=18.755噸 3.年節省天然氣量=(22.923噸+18.755噸)*69.74燃氣比=2,906.62m3 4.能源節約量(KLOE)= 2,906.62m3*0.0008889KLOE/m3=2.58KLOE 二.抑抵CO2排放量:5.46公噸/年 抑抵CO2排放量=2,906.62m3/年x1.879000kg/m3/1,000 =5.46噸/年 三.節省能源費用:27.03仟元/年 年節省天然氣費用=2,906.62立方公尺*9.30元(單價)=27.03千元 四.回收年限:5.38年 投資金額=145.52千元 回收年限=145.52千元/27.03千元=5.38年
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