標竿案例
冷卻機爐管更新工程
2357
冷卻機
爐管
發電
107年度
案例編號:107-A03-107-UT01 | 行業別:非金屬礦物製品製造業 | 技術別:公用設備(UT)
節省電力
6,142
(千度)
能源節約量
587
(公秉油當量/年)
減碳量
3,403
(公噸/年)
節省費用
13,452 仟元/年
投資金額
53,000 仟元/年
回收年限
3.9

案例說明

本措施規劃全數更換1K冷卻機(AQC)廢熱鍋爐過熱、蒸發及節煤爐管,使其可提升至106年1-8月份之發電效率;另為延長爐管使用壽命,於爐管前段配套進行預沉室改造工程,增設衝擊板式重力沉降室。

設計理念或改善流程

本廠1K冷卻機(AQC)廢熱鍋爐過熱、蒸發及節煤爐管,隨著使用時間,爐管表面產生包覆、破孔等現象,造成熱交換效率下降,使得發電效率降低。對其發電效率分析,以1069-12月作為改善前基線分析,預計透過本措施改善後可提升至1061-8月份之發電效率,統計資料如下表所示:

由本表得知1061~8#1獨立生產時,平均發電效率為14.776/Ton9~12#1獨立生產時,平均發電效率為3.796/Ton,其發電效率差為10.980/Ton,差異百分比為74.31%

106年度1~8月#1、#2共同生產時,平均發電效率為20.003度/Ton;9~12月#1、#2共同生產時,平均發電效率為13.851度/Ton,其發電效率差為6.152度/Ton,差異百分比為30.754%。

效益計算說明:

  1. 節省電力(發電增加量)[(預估噸發電量-既有噸發電量)×#1單窯熟料產能(T clinker)+(預估噸發電量-既有噸發電量)×#1#2共同熟料產能(T clinker)]=#1窯獨立生產節能量+#1#2窯共同生產節能量=[(14.776-3.796)/T clinker×178,200T clinker+(20.003-13.851)/T clinker×680,400T clinker ]= 6,142,248/=6,142.25千度/年。
  2. 經濟效益:6,142.25千度×2.19/=13,451.52仟元/年。
  3. 減少CO2排放量:6,142.25千度×0.554Kg/=3,402.81公噸/年。

投資金額:鍋爐爐管製作費用38,000仟元+鍋爐爐管及其安全設施拆裝1,5000仟元=53,000仟元。

相關推薦案例-技術別
pic
廢熱回收發電
pic
冷卻水塔泵浦內部及葉輪coati...
pic
空壓機系統改善
pic
熟料系統空壓機汰舊換新
pic
汰除老舊空壓機,採用高效能設備
pic
空壓機汰舊換新
pic
冷卻水塔泵浦內部及葉輪coati...
pic
空調系統改善
pic
熟料系統空壓機汰舊換新
pic
汰除老舊空壓機,採用高效能設備
pic
空壓機汰舊換新
pic
轉爐I.D.FAN之變頻器更新
pic
廢熱回收發電
pic
建置太陽能光電系統590kWp
pic
建置太陽光電發電系統
pic
鍋爐過熱、蒸發及節煤爐管更換工程
pic
高壓及低壓風車改變頻控制
pic
減少燒結廢熱之不必要排放
Top