鍋爐過熱、蒸發及節煤爐管更換工程
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節煤爐管
鍋爐
蒸汽發電
110年度
案例編號:110-A01-109-PE01 | 行業別:非金屬礦物製品製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
11,562
(千度)
能源節約量
1,105
(公秉油當量/年)
減碳量
5,885
(公噸/年)
節省費用
38,776 仟元/年
投資金額
46,060 仟元/年
回收年限
1.2 年
案例說明
原鍋爐爐管共分有過熱管104支、蒸發管420支與節煤管104支。截至2019/3/8止,過熱管已破52支,破損率50%;蒸發管破損49支,破損率11.67%;節煤管破損18支,破損率17.31%。本次將進行爐管全數爐管汰舊換新。
設計理念或改善流程
本設備回收熱源來自旋窯燒成系統冷卻熟料所剩餘的煙氣,經過廢熱回收爐管進行熱交換後,加熱水管內部之介質後產生蒸汽,提供做為渦輪機發電使用,故其在熱交換階段效率的好壞,則是決定其蒸汽量多寡的重要因素。
然而,生產製造流程中,生料粉經由旋窯燒成後形成約30 mm顆粒大小的熟料,經滾碎機破碎後落入冷卻機柵板上,再經由風車吹送自然空氣進行冷卻,其冷卻後的煙氣雖經過預塵室過濾較重的粉料,依然存在少許的細料隨著進入爐管區,亦可能對爐管管壁產生摩擦、或包覆的情形,使得爐管的有效傳熱面積下降,使得蒸汽產汽量下降,影響到後端發電機的發電量。
故本計畫藉由改善廢熱回收鍋爐,包含內部之蒸發管420支、過熱管104支及節煤管104支,增加有效熱交換傳熱面積,藉以提升熱交換效率,提升自發電量,減少外購電力使用,間接減少二氧化碳排放。
公式2:電力
本計畫蒐集2019/05/01-2019/10/31區間之2K_AQC入口溫度、2K_AQC出口風壓及2K_AQC蒸汽量資料以迴歸分析法建立蒸汽量能源基準線,R2大於0.85,故採用之,如下所示:
公式2:2K_AQC鍋爐蒸汽量能源基線方程式
2K_AQC蒸汽量(T/H)= 0.02 × 2K_AQC入口溫度(℃)
- 0.06 × 2K_AQC出口風壓(mmH
2
O)- 0.59
本計畫蒐集2019/05/01-2019/10/31區間之1K_PH蒸汽量、2K_PH蒸汽量、1K_AQC蒸汽量、2K_AQC蒸汽量及日發電量資料以迴歸分析法建立能源基準線,R2大於0.85,故採用之,如下所示:
公式3:日發電量能源基線方程式
日發電量(kWh/D) = 4,953.73 × 1K_PH蒸汽量(T/H)
+ 3,746.74 × 2K_PH蒸汽量(T/H)
+ 4,374.69 × 1K_AQC蒸汽量(T/H)
+ 5,741.52 × 2K_AQC蒸汽量(T/H)
- 9,6428.87
本次驗證之能源績效指標值主要為2K_AQC蒸汽量,目標為≧26.9 (T/H),平均日發電量增加76,936 (kWh/D),其餘輔佐計算能源績效之參數尚包含入口溫度、出口風壓、其餘鍋爐蒸汽量及日發電量,於期末驗證時將一併提供做為驗證之佐證資料使用,且規劃累積完工後至少3周數據進行計算
日增加發電量 (kWh/D)
= 改善後日發電量 (kWh/D) – 改善前日發電量 (kWh/D)
= 實際日發電量 (kWh/D) – [4,953.73 × 1K_PH蒸汽量(T/H) + 3,746.74 × 2K_PH蒸汽量(T/H) + 4,374.69 × 1K_AQC蒸汽量(T/H) + 5,741.52 × 2K_AQC蒸汽量能源基線(T/H) - 9,6428.87]…代入公式2
= 實際日發電量 (kWh/D) – [4,953.73 × 1K_PH蒸汽量(T/H) + 3,746.74 × 2K_PH蒸汽量(T/H) + 4,374.69 × 1K_AQC蒸汽量(T/H) + 5,741.52 × ( 0.02 × 2K_AQC入口溫度(℃) - 0.06 × 2K_AQC出口風壓(mmH
2
O) - 0.59 ) - 96428.87]09月增加發電量= 3,013,609 kWh
10月增加發電量= 2,510,395 kWh
11月增加發電量= 2,455,806 kWh
12月增加發電量= 3,581,865 kWh
合計= 11,561,675 kWh
110-A01-109-PE01_發電比例統計表
110-A01-109-PE01_設備規格
110-A01-109-PE01_改善過程