標竿案例
SM1冷卻水循環泵P431增設PMC節能改善
887
循環泵
105年度
案例編號:105-B03-103-PE01 | 行業別:化學材料及肥料製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
1,376
(千度)
能源節約量
131
(公秉油當量/年)
減碳量
762
(公噸/年)
節省費用
3,302 仟元/年
投資金額
3,900 仟元/年
回收年限
1.2

案例說明

1.泵浦設計揚程預留安全係數約15~20%,以確保製程運轉正常及保有調整裕度;實際運轉後若與設計值差異過大,則將使泵浦出口控制閥或閘閥開度過小,導致管損變大,且控制閥開度低於最佳開度(60~80%),將造成電能的浪費,若預留揚程過高,將使泵殼內部製程流體產生紊流,導致泵浦振動過大,容易損壞。 2.因應SM1經MED多效蒸餾改善後,高低壓塔之塔頂乙苯冷凝器E212熱負荷降低,冷凝器之冷卻水用量減少,而目前SM1冷卻水循環泵浦P431(設計流量5,000噸/時,平時以2台全速運轉),出口壓力4.5 KG/CM2.G,出口閥開度僅40%(最佳開度60~80%),經檢討將泵浦加裝永磁可調氣隙聯軸器降速運轉,泵浦出口壓可調降至3.91 KG/CM2.G,泵浦出口閥全開,冷卻水流量可符合目前需要,且因泵浦轉速降低而達到節電效果。

設計理念或改善流程

改善說明:
(1) SM1於102年10月進行MED多效蒸餾改善,改善後高低壓塔之塔頂乙苯冷凝器E212熱負荷降低,冷凝器之冷卻水用量減少,使得冷卻水用量降至8,400噸/時(運轉2台),致使P431出口閥開度降至僅40%,為求泵浦最佳運轉效率及節省用電,並保留製程可調整空間,經檢討擬加裝永磁式調氣隙聯軸器(PMC,Permanet-Magnet Couplings),改善後可手動調整聯軸器將泵轉速調降,達到製程所需揚程及流量即可,以節省電力。
(2) P431流量配合MED改善後僅需4,200噸/時,裝設PMC可將轉速由880rpm降為815rpm (降速7 %),根據相似定律計算(流量與轉速成正比,壓力與轉速2次方成正比,功率與轉速3次方成正比)。預估揚程降至39M,耗電量降至每點鐘580度電。
改善結果:
本廠於103.10.10~11.12開始陸續完成
P431A/B/S增設PMC,相關運傳數據及改善前後電流值,依照PI系統即時趨勢圖(如附件)彙總如下:



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