標竿案例
生產時間固定能源低減改善活動
595
節約能源
節能宣導
98年度
案例編號:98-PE-036 | 行業別:汽車及其零件製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
211
(千度)
能源節約量
20
(公秉油當量/年)
減碳量
117
(公噸/年)
節省費用
674 仟元/年
投資金額
0 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

該廠透過各單位日常自主節能改善活動,將設備進行合理化改善,進而達到固定能源低減的目的,並透過每個月實施之環境會議發表優良改善事例,各單位互相觀摩學習,橫展實施。

設計理念或改善流程

該公司利用節約能源改善七大手法1廢止2修理3停止4適切化5再活用6轉換7保溫等為依據,推動各職場自主設備節能改善,舉例說明如下:

一、控制盤冷卻風扇運轉溫度控制改善(二製部保二課) 適切化手法

    改善想法→控制盤內追加設置溫度控制器,達到設定溫度,冷卻風扇才開始運轉散熱,達到節能之目的,避免風扇24小時運轉,浪費能源。

二、沖壓廠地下室廢鐵輸送帶省能源改善(一製部沖壓課) 停止手法

改善想法→地面上沖壓機與廢鐵輸送帶連動改善,沖壓機ON→廢鐵輸送帶ON,沖壓機OFF→廢鐵輸送帶則OFF,避免常時動作造成能源浪費。

三、廠房重複性照明拆除改善(環設部設施課) 廢止手法

改善想法→廠房建廠之初,已全面性設置廠房水銀燈照明,後來為了生產作業性關係,要符合生產照度要求,另設置日光燈照明,造成上方原來水銀燈照明未廢止,重複照明浪費,故將重複性照明一一調 查出來,並廢止改善。

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