標竿案例
縮時鋼種 50BV30球化製程
5
參數調整
製程
風扇
114年度
案例編號:114-A01-112-ES02 | 行業別:基本金屬製造業 | 技術別:能管系統(ES)
氮氣
892,467
(m3)
能源節約量
81
(公秉油當量/年)
減碳量
178
(公噸/年)
節省費用
1,309 仟元/年
投資金額
20 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

50BV30原球化製程耗時12小時(不含冷卻),現透過調整軋延線的軋延參數,先形成容易球化的金相組織,再縮短球化製程時間,預估每爐 次可以縮短2小時,故球化爐的基座風扇可以減少每爐次2小時的用電時間及氮氣與COG用量。

設計理念或改善流程

透過縮時製程軋延的盤元,球化每爐次可以縮短2小時,故球化爐的基座風扇可以減少每爐次2小時的用電時間及氮氣與COG用量。

1. 50BV30原球化製程耗時12小時,新球化製程每爐次可以縮短2.0小時,故球化爐的基座風扇可以減少每爐次2.0小時的用電時間及氮氣與COG用量。
2. 50BV30近三年平均產量17,100噸約658爐次,基座風扇馬達功率55kw,50%負載運轉。
3. 節省基座風扇用電:55*0.5*658*2.0=36,190度(kwh)。
4. 節省氮氣:((26噸/爐*313NM3/噸)/12小時)*2.0小時*658爐次=892,467NM3。
5. 氮氣換算電力節省量:389,699*0.184=71,704.66度(kwh)
6. 節省COG:((26噸/爐*72NM3/噸)/12小時)*2.0小時*658爐次=205,296NM3。
7. 電力換算CO2排放係數:0.474 kg/度。
8. 排碳減少量:((71,704.66+36,190)度*0.474+205,296*0.7808) /1,000噸/kg =211.43噸。
9. 電力費用:3.4 元/度。
10. 節省效益: (71,704.66+36,190+201,806)度*3.4 元/度 /1,000元/仟元=1,052.98仟元。
11. 能源節約:205,296*0.42+(71,704.66+36,190)*0.086=95.5 TOE

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