標竿案例
改造冷軋鋼捲全氫退火爐
550
冷軋
退火爐
焦爐氣(COG)
節能
95年度
案例編號:95-PE-003 | 行業別:基本金屬製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
460
(千度)
能源節約量
702
(公秉油當量/年)
減碳量
1,356
(公噸/年)
節省費用
5,674 仟元/年
投資金額
0 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

該廠將20座傳統HN退火爐改造成為全氫退火爐,藉由全氫退火爐高熱傳、高對流之優點來縮短製程時間,並因此減少焦爐氣(Coke Oven Gas,COG)燃料及電力之消耗

設計理念或改善流程

該廠改善概念如下:

1)新式全氫退火爐和傳統HN退火爐最大不同點,在於內爐內部使用的循環氣體:全氫退火爐使用100%H2,而傳統HN退火爐則使用HN氣體(7%H2+93%N2)

2)高熱傳導性:在700左右,100%H2之熱傳導係數約為HN氣體的4.6倍,因此熱傳導速率將可大為提昇。

3)高對流性:100%H2之密度僅為100% N21/14,相較於傳統HN退火爐之低氣體流速20,000M3/小時,全氫退火爐可輕易將循環氣體之進風量加大至80,000 M3/小時,以提高循環氣體流動速率,發揮高對流熱傳特性。


 

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