標竿案例
降低W44加熱爐燃燒空氣鼓風機 能耗(設定三種出口壓力)
17
加熱爐
鼓風機
監控
114年度
案例編號:114-A01-111-PE08 | 行業別:基本金屬製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
541
(千度)
能源節約量
47
(公秉油當量/年)
減碳量
268
(公噸/年)
節省費用
1,961 仟元/年
投資金額
240 仟元/年
回收年限
0.1

案例說明

優化加熱爐鼓風機控制程式,達到節能減碳之目的。

設計理念或改善流程

1. 改善前:固定風車出口壓力,即出口壓力950mmAq,依風量需求先關閉FCV,再對鼓風機升速與降速。
2. 改善後:參考鋼板場改造經驗,依據所需風量,先降低鼓風機出口壓力,再關閉FCV。

1. 改善前基準期:111.02.01~111.04.30
改善前狀況:
固定風車出口壓力,即出口壓力950mmAq,依風量需求升速與降速,並藉由關閉FCV控制到所需風量與風壓,
高焦爐氣用量12,000(Nm^3/h)時使用風車最高風量1,262m3/min,風壓1,040mmAq;
中焦爐氣用量9,000(Nm^3/h)時使用風車最高風量1,028m3/min,風壓1,047mmAq;
低焦爐氣用量5,500(Nm^3/h)時風車僅降至風量751.4m3/min,風壓1,049mmAq。
2. 實際完工日:111.09.15
驗證期(>2個月) 111.09.15~111.11.31
改善後狀況:
依據所需風量,先降低鼓風機出口壓力,再關FCV,焦爐氣低流量時鼓風機可降至45Hz,高焦爐氣用量12,000(Nm^3/h)時使用風車最高風量1,262m3/min , 風壓1,021mmAq ; 中焦爐氣用量
9,000(Nm^3/h)時使用風車最高風量1,028m3/min,風壓649mmAq;低焦爐氣用量5,500(Nm^3/h)時風車僅降至風量751.4m3/min,風壓627mmAq。
3. 改善前:
固定風車出口壓力,即出口壓力950mmAq,依風量需求升速與降速,高焦爐氣用量12,000(Nm^3/h)時使用風車最高能力60Hz;低焦爐氣用量5,500(Nm^3/h)時風車僅降至55Hz,並藉由關閉FCV控制到所需風量與風壓。W441於110年熱進爐率為62.6%。

改善前每年耗電量= 924,684+ 1,268,052+ 106,560= 2,299,296度。
4. 改善後:
依據所需風量,先降低鼓風機出口壓力,再關FCV,-108-焦爐氣低流量時鼓風機可降至45Hz。

改善後每年耗電量= 906,612+ 788,112+ 63,360= 1,758,084度。
5. 加熱爐鼓風機用電量改善前2,299,296度/年–改善後1,758,084度/年= 節省541,212度/年
6. 換算每年效益=541,212度/年×2.375元/度= 128.5萬元/年
7. 降低CO2排放=541,212度/年×0.474 Kg-CO2/度=256,534Kg-CO2/年=256.53公噸CO2e/年
8. 能源效益: =541,212度/年×0.086 TOE/度×10-3=46.54 TOE/年


將原鼓風機更換為變頻式

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