標竿案例
C-540入料層由103層調降至93層
296
氣提塔
丙烯
節能
110年度
案例編號:110-A04-109-PE01 | 行業別:化學材料及肥料製造業 | 技術別:製程設備(PE)
蒸氣
12,440
(噸/年)
能源節約量
905
(公秉油當量/年)
減碳量
3,453
(公噸/年)
節省費用
8,422 仟元/年
投資金額
10 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

C-540丙烯氣提塔由下往上共配設127層萃盤,有2處入料管嘴,分別為93層及103層,其中103層為設計主要進料層,當原料價格有差異,部份入料改用丙烷LPG,導致丙烯氣提塔進料組份改變(偏重),理應可調降入料至93層,以趨近塔板組份,降低氣提塔再沸器能耗。

設計理念或改善流程

C-540丙烯氣提塔共2組再沸器E-540及E-541,分別以驟冷水及3.5K蒸汽作為熱源,平時以驟冷水為主,3.5K作為輔助,驟冷水為原料輕油或LPG經燃料氣燃燒提溫至裂解爐裂解後的熱能回收媒介,其溫度在裂解爐轉爐或原料變動等因素下有變化,驟冷水溫度較低時,增加以3.5K蒸汽為熱源的再沸器E-541熱負荷。
LPG入料時,改善為調降入料至93層,可趨近塔板組份,降低再沸器能耗,節省3.5K蒸汽使用。
切換後其迴流比、總加熱量均有降低,考量入料量易隨原料變化而變,節能計算時需除以入料量,擬採前後平均值,作為此時期的入料量,平均入料量為:(39.256 + 39.620) / 2 = 39.438 T/H。
切換後能量節省為:39.438 T/H * (0.794-0.771) MKcal/T = 0.907 MKcal/H。
依3.5K蒸汽熱值為540Kcal/kg換算蒸汽節省量為:(0.907*106 )/540 = 1679.6 kg/H

考量LPG煉量隨產銷計劃變動,常態煉量為30~60T/H,統計近一年LPG煉製達常態煉量日數為338日,換算為0.926年,最終節汽量為:
1,679.6 kg/hr * 0.926 / 1,000 = 1.555 Ton/hr
1.節能效益:1.555噸/時
效益: 1.555噸/時×(655/9,000)×8,000時/年=905.36 KLOE/年
1.555噸/時×677元/噸×8,000時/年=8421.88仟元/年
2.抑制二氧化碳排放量:3,453.12噸CO

2
/年
1.555噸/時×8,000時/年×0.2776=3,453.12噸CO
2
/年

110-A04-109-PE01_改換進料層控制情形

相關推薦案例-技術別
pic
冷卻水整修及陶瓷塗佈
pic
熱媒鍋爐熱媒油更換改善
pic
冷卻水系統水力分析(泵浦整合)
pic
雙氧水MVR冷凝水回收節能專案
pic
冷卻水泵浦陶瓷塗佈
pic
冷卻水泵浦陶瓷塗佈
pic
水銀燈具汰換
pic
洗滌塔總酸流量控制
pic
建置EMS能源管理系統~能源管理...
pic
參觀走道崁燈改用LED燈
pic
調整漿液預熱器(E709A~C)...
pic
空調冰機調升出水溫度(450RT...
pic
雙氧水MVR冷凝水回收節能專案
pic
冷卻水泵浦陶瓷塗佈
pic
冷卻水泵浦陶瓷塗佈
pic
化學冷卻水塔更換節能風扇
pic
燈具汰換為節能燈具
pic
燈具汰換
Top