標竿案例
大鋼胚連鑄機降低Ar用量
2188
製程
鋼胚
泵浦
107年度
案例編號:107-A02-104-PE02 | 行業別:基本金屬製造業 | 技術別:製程設備(PE)
Ar
444,897
(Nm3/年)
能源節約量
0
(公秉油當量/年)
減碳量
322
(公噸/年)
節省費用
1,401 仟元/年
投資金額
673 仟元/年
回收年限
0.5

案例說明

大鋼胚第一、二號連鑄機澆鑄過程之氣密改善措施: Pressure Box Ar流量調降為小流量(300-500 l/min)、大流量(600-800 l/min) 縮小L/D與T/D Pressure Box間隙≦30mm,有助於提升氣密效果,達成降低Ar使用量與節省能源目標。

設計理念或改善流程

改善前:

鋼品品質因L/DT/D Pressure Box之間氣密不良,導致外界空氣被吸入而使鋼品復氮,原先Ar流量設定為小流量(600-800 l/min)、大流量(2000-2200 l/min),惟經研究顯示L/DT/D Pressure Box間隙≧30mm Ar大流量,對於提升氣密效果已不明顯。

改善前模式:全程Ar大流量

改善後:                                                                                      

對於L/DT/D Pressure Box間隙≦30mm時,採用Ar小流量,流量值由原先600-800 l/min調降為300-500 l/min,當L/DT/D Pressure Box間隙≧30mm時,採用Ar大流量,流量值由原先2000-2200 l/min調降為600-800 l/min。最適化調整Ar流量,提升氣密效果,達成降低Ar用量與節省能源目標。

模擬B1+2 Pressure Box通氣實驗架構

模擬結果驗證隔板間隙與流量對O2之影響

效益計算說明:

  1. 節省能源:
  • 改善前Ar小流量比例70%、大流量比例30%,每爐澆鑄時間71min
  • 每爐澆鑄Ar用量為79.52Nm3/(700 l/min×0.7+2100 l/min×0.3)/1000 l/m3×71min)
  • 改善後全程Ar小流量28.4Nm3/(400 l/min/1000 l/m3×71min)
  • Ar降低51.12Nm3/(理論計算值)
  • 104B1+2年產量8703爐計,年節省Ar用量444,897.36Nm3
  1. 經濟效益:

Ar單價3.14875/Nm3(106W5資料),年效益=3.14875元。/Nm3×444,897.36Nm3=1400.87仟元/年。

減少CO2排放量:444,897Nm3×0.724Kg/Nm3=322.11公噸/年。

相關推薦案例-技術別
pic
第二轉爐連鑄工場轉爐氣顯熱回收計...
pic
扁鋼胚縱切大鋼胚作業
pic
變更機水pump及馬達型式
pic
扁鋼胚連鑄機T/D預熱站焦爐氣減...
pic
開發轉爐減渣法吹煉,減少石灰用量...
pic
扁鋼胚縱切作業
pic
變更機水pump及馬達型式
pic
化學冷卻水塔更換節能風扇
pic
採用高效率伺服馬達
pic
現場蒸氣冷凝水回收系統
pic
生產設備導入變頻節能系統
pic
增設沖壓空壓機變頻器及加大連通管...
pic
第二轉爐連鑄工場轉爐氣顯熱回收計...
pic
扁鋼胚縱切大鋼胚作業
pic
變更機水pump及馬達型式
pic
扁鋼胚連鑄機T/D預熱站焦爐氣減...
pic
開發轉爐減渣法吹煉,減少石灰用量...
pic
扁鋼胚縱切作業
Top