標竿案例
氧化段乾燥機蒸汽用量降低改善
131
製程
分離機
蒸氣
乾燥機
過濾
108年度
案例編號:108-A05-106-PE02 | 行業別:化學材料及肥料製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
2,866
(千度)
能源節約量
274
(公秉油當量/年)
減碳量
1,588
(公噸/年)
節省費用
6,249 仟元/年
投資金額
140,636 仟元/年
回收年限
22.5

案例說明

氧化段TA漿液先經真空分離機分離,濾餅送旋轉式蒸汽乾燥機進行乾燥,乾燥後CTA粉送至中間儲槽暫存,最後由氣體輸送設備送到調漿槽,增設新型過濾機系統可取代分離、乾燥、輸送設備。

設計理念或改善流程

改善前:
現狀氧化段TA漿液先經真空分離機(S-404A/B/C)分離,濾餅送旋轉式蒸汽乾燥機(D-410)乾燥,乾燥後CTA粉送中間儲槽,最後由氣體輸送設備送到調漿槽(V-701)。
改善後:
增設一套新型過濾機系統(S-414),處理量17萬噸PTA/年,可將結晶段漿液經過濾、洗滌後,濾餅直接送純化段調漿槽(V-701)。實際節能(低壓蒸汽)2.6 MT/H,且因乾燥機負荷由原來70萬噸/年降低為53萬噸/年,可延長乾燥機鹼洗間隔時間,由4個月延長為6個月。

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