標竿案例
更換主脫水塔3C200內構件節汽改善
9
蒸汽
設備改善
113年度
案例編號:113-A03-110-PE07 | 行業別:石油及煤製品製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節汽
7,040
(公噸)
能源節約量
508
(公秉油當量/年)
減碳量
2,018
(公噸/年)
節省費用
4,470 仟元/年
投資金額
3,756 仟元/年
回收年限
0.8

案例說明

節省用汽量。

設計理念或改善流程

BPA三廠主脫水塔3C200主要係脫除反應生成水,避免後段酚蒸發罐之回收酚所含水量過高,致反應槽入料水份高,影響反應性,故主脫水塔3C200填充床填料
由鞍環型更換為結構式,接觸面積由124↗250m2/m3,改善後13K蒸汽用量可由11.09噸/小時降至10.21噸/小時,可節省13K蒸汽用量0.88噸/小時,改善後塔底丙酮含量可降至600PPM,年效益4,470.4千元(含節省原料及蒸汽效益)。 

3C200節省13K蒸汽用量= 11.09噸/小時–10.21噸/小時= 0.88噸/小時,13K蒸汽單價635元/噸,
年效益為節省用汽量*運轉時數*13K蒸汽單價=0.88噸/小時*8,000小時/年*635元/噸= 4,470.4千元,
投資金額3,756仟元,回收年限為投資金額/年效益=3,756千元/4,470.4千元/年 = 0.84年,碳減排2018.4噸/年。

改善前填充床填料為鞍環型。改善後填充床填料由鞍環型更換為結構式,接觸面積124↗250m2/m3,
13K蒸汽用量可由11.09降至10.21噸/小時,可節省0.88噸/小時。



 

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