標竿案例
節能措施-空壓系統節能改善
193
空壓
製程
112年度
案例編號:112-D01-110-PE01 | 行業別:其他製造業 | 技術別:製程設備(PE)
節省電力
26
(千度)
能源節約量
2
(公秉油當量/年)
減碳量
13
(公噸/年)
節省費用
96 仟元/年
投資金額
675 仟元/年
回收年限
7.1

案例說明

1.更換效能不足的空壓設備,減少造成電能浪費。2.同時進行管線設計改善-管線設由樹枝狀改為迴路型設計,提高加工設備使用壽命、研發室試機穩定性,也減少造成電能浪費。3.增設定時關機開關,非工作時間自動關閉,避免電能浪費。

設計理念或改善流程

1.功率效能提升-原舊機使用逾18年之久,累積效能經檢測為76%及50%,容易造成電能浪費。於110年新購一台節能式變頻空壓機進行汰換。
2.管線設計改善-舊式管線的設計方式為樹枝狀容易造成末端壓降、水氣排出不易,些微的水氣日積月累下來對加工生產設備之內部零件(例:氣壓缸)造成壽命下降、維修次數頻繁及電能浪費;增設一廠空壓管線且採用迴路型設計提高加工設備使用壽命、研發室試機穩定性。
3.周定時啟動/關機-增設定時關機開關,非工作時間自動關閉,避免電能浪費。

計算式:
[1/3×(100%)×30hp×0.731kW×3,000h/年]+[1/3×(100%-76%)×20hp×1.256kW/hp×3,000h/年]=
25,706 kWh/年

 

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