案例說明
空壓機導入連控系統,由系統針對壓縮空氣實際使用需求進行空壓機開啟時機調整
設計理念或改善流程
改善前: 1.廠內共5台空壓機(360馬力+250馬力+3台150馬力)未進行連控,由人員於開始生產前,開啟 360馬力空壓機+2台150馬力空壓機(以360馬力為主機再搭配其它台空壓機輪流使用),造成能源浪費。 2.週保養時人員用手去觸摸方式進行管路接頭空氣洩漏檢查,造成無法準確確認洩漏點,造成能源浪費。 改善後: 1.導入空壓機連控系統,由系統針對壓縮空氣實際使用需求進行空壓機開啟時機,改善後空壓機開啟模式由(360馬力+2台150馬力)可改為(250馬力+1台150馬力) 2.觀察生產時,系統壓力變化,找出最佳參數(空壓機啟動和卸載參數)設定,可以達到生產中,主機維持啟動模式,並且降低副機啟動次數。 3.導入空氣測漏儀進行管路接頭空氣洩漏檢測,依照數據方式判斷空氣有無洩漏情況。 一.能源節約量:75.66公秉油當量(KLOE)/年 改善前: 1.空壓機系統耗電量4,082小時/年(109年空壓機運轉時) x492.36KW(0.746*660HP)=2,009,813.52度/年=2,009.81千度/年 2.能源使用量=2,009.81千度/年*0.09556KLOE/千度=192.06 KLOE/年 改善後: 1.空壓機系統耗電量4,082小時/年(109年空壓機運轉時) x298.4KW(0.746*400HP)=1,218,068.8度/年=1,218.07千度/年 2.能源使用量=1,218.07千度/年*0.09556KLOE/千度=116.400KLOE/年 年節省電量=2,009.81千度/年-1,218.07度/年=791.74千度 能源節約量:192.058KLOE/年-116.400KLOE/年=75.66KLOE/年 節 能 率:【1-(改善後÷改善前)】×100%=【1-(116.400KLOE/年÷192.058 KLOE/年)】×100%= 39% 二.抑抵CO2排放量:402.99(公噸/年) 改善前: 碳排放量=2,009.813千度/年*103*0.000509CO2公噸/度=1,022.995公噸/年 改善後: 碳排放量=1,218.068千度/年*103*0.000509CO2公噸/度=619.997公噸/年 抑抵CO2排放量=1,022.995公噸/年-619.997公噸/年=402.99公噸/年 三.節省能源費用:1,868.52仟元/年 改善前: 用電量能源費用:2,009,813.52度/年×2.36元/度=4,743,159元/年 改善後: 用電量能源費用:1,218,068.8度/年×2.36元/度=2,874,642元/年 年節省電費=4,743,159元/年-2,874,642元/年=1,868,517元/年/1,000=1,868.52仟元/年 四.回收年限:2.51年 投資金額=4,690.00千元 回收年限=4,690.00千元/1,868.52千元=2.51年
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