標竿案例
飲料二廠改善吹瓶空壓機系統能耗
115
空壓機
吹瓶
能耗
112年度
案例編號:112-B01-110-UT02 | 行業別:食品及飼品製造業 | 技術別:公用設備(UT)
節省電力
792
(千度)
能源節約量
76
(公秉油當量/年)
減碳量
403
(公噸/年)
節省費用
1,869 仟元/年
投資金額
4,690 仟元/年
回收年限
2.5

案例說明

空壓機導入連控系統,由系統針對壓縮空氣實際使用需求進行空壓機開啟時機調整

設計理念或改善流程

改善前:

1.廠內共5台空壓機(360馬力+250馬力+3台150馬力)未進行連控,由人員於開始生產前,開啟 360馬力空壓機+2台150馬力空壓機(以360馬力為主機再搭配其它台空壓機輪流使用),造成能源浪費。

2.週保養時人員用手去觸摸方式進行管路接頭空氣洩漏檢查,造成無法準確確認洩漏點,造成能源浪費。

改善後:

1.導入空壓機連控系統,由系統針對壓縮空氣實際使用需求進行空壓機開啟時機,改善後空壓機開啟模式由(360馬力+2台150馬力)可改為(250馬力+1台150馬力)

2.觀察生產時,系統壓力變化,找出最佳參數(空壓機啟動和卸載參數)設定,可以達到生產中,主機維持啟動模式,並且降低副機啟動次數。

3.導入空氣測漏儀進行管路接頭空氣洩漏檢測,依照數據方式判斷空氣有無洩漏情況。

一.能源節約量:75.66公秉油當量(KLOE)/年

改善前:

1.空壓機系統耗電量4,082小時/年(109年空壓機運轉時) x492.36KW(0.746*660HP)=2,009,813.52度/年=2,009.81千度/年

2.能源使用量=2,009.81千度/年*0.09556KLOE/千度=192.06 KLOE/年

改善後:

1.空壓機系統耗電量4,082小時/年(109年空壓機運轉時) x298.4KW(0.746*400HP)=1,218,068.8度/年=1,218.07千度/年

2.能源使用量=1,218.07千度/年*0.09556KLOE/千度=116.400KLOE/年

年節省電量=2,009.81千度/年-1,218.07度/年=791.74千度

能源節約量:192.058KLOE/年-116.400KLOE/年=75.66KLOE/年

節 能 率:【1-(改善後÷改善前)】×100%=【1-(116.400KLOE/年÷192.058 KLOE/年)】×100%= 39%

二.抑抵CO2排放量:402.99(公噸/年)

改善前:

碳排放量=2,009.813千度/年*103*0.000509CO2公噸/度=1,022.995公噸/年

改善後:

碳排放量=1,218.068千度/年*103*0.000509CO2公噸/度=619.997公噸/年

抑抵CO2排放量=1,022.995公噸/年-619.997公噸/年=402.99公噸/年

三.節省能源費用:1,868.52仟元/年

改善前:

用電量能源費用:2,009,813.52度/年×2.36元/度=4,743,159元/年

改善後:

用電量能源費用:1,218,068.8度/年×2.36元/度=2,874,642元/年

年節省電費=4,743,159元/年-2,874,642元/年=1,868,517元/年/1,000=1,868.52仟元/年

四.回收年限:2.51年

投資金額=4,690.00千元

回收年限=4,690.00千元/1,868.52千元=2.51年

 

 

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