標竿案例
潔淨室外氣供風溫度與室內管排溫度節能改善
932
潔淨室
外氣
溫度
節能改善
96年度
案例編號:96-AC-004 | 行業別:電子零組件製造業 | 技術別:空調系統(AC)
節省電力
1,599
(千度)
能源節約量
153
(公秉油當量/年)
減碳量
886
(公噸/年)
節省費用
2,399 仟元/年
投資金額
0 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

該廠廠務設備用電量佔全廠52%,其中又以chiller佔廠務用電量達37%最多。Chiller出水溫度可分為5oC與9oC兩種,主要提供潔淨室內溫度與溼度控制所需,藉由調整潔淨室內環境控制設定最佳化,達到滿足廠內運轉需求與節能雙贏目的,經過該廠評估本次節能效益達 2,399仟元/年。

設計理念或改善流程

該廠改善手法說明如下:

Chiller出水溫度可分為5oC9oC兩種,主要提供MAU(外氣空調箱)Dry Cooling Coil(乾冷盤管)作為無塵室內溫度與溼度控制。如上圖所示,經過 MAU 處理後的外氣,進入回風區後與循環空氣混合,混合後空氣再經過溫度控制盤管(Dry coil)調整溫度,藉由FFU 吹送至潔淨室內以維持室內環境溫度22oC,然後通過 Clean Sub-FAB 後回到回風區而形成一循環。

若將MAU出口溫度設定低於22oC可減輕DCC負荷,降低Chiller負載並擁有提升設備備載容量,延長設備運轉壽命等優點。基於以上論述考量,本案例以改變MAU出風溫度以減輕DCC負荷為改善主題,達成節省成本之目的。

以上溫度設定調整需以滿足廠內潔淨室溫溼度穩定控制為前提。

 

理說明(flow chart)

 

         1. 效益計算:

        MAU 出風溫度由19ºC 降至 16ºC

        MA 運轉總風量 = 1,372,000 CMH

改變前出風焓值 = 38.5 KJ/Kg ( 19ºC , 7.6 g.H2O/kg. Air)

改變後出風焓值 = 35.5 KJ/Kg ( 16ºC , 7.6 g.H2O/kg. Air)

2.節省電力:

Saved USRT = 1,372,000 CMH x (38.5 - 35.5) KJ/Kg ÷ 4.2KJ/Kcal ÷3024kcal/USRT= 324 USRT

   Saved kW = 324 USRT x 0.56kW/ USRT(chiller efficiency) =181.48 kW

   每日節省電力 = 181.48 kW x 24 hr/day = 4355.6 kWh

   日節省電費 = 4,355.6 kW h x 1.53/ kWh = 6,664元。

   月節省電費= 199,920元。

   年節省電費= 2,399,040元=2,399仟元/年。

 

實體說明(圖面)

經上述分析後將 MAU 出風溫度由現行的19 分階段降至16,發現相對區域之 Dry Coil的控制閥亦隨之關小,證實上述分析正確,利用降低MAU出風溫度以達節能目的是可行方式

而出風溫度16 時的相對濕度在70%之內,亦符合MAU 末端 HEPA 的使用須求(< 80 %),經過實際檢視,HEPA 亦無受潮現象,所以降溫至16 是可行的

改變之後對潔淨室內的溫濕度表現亦無產生衝擊,如下圖所示

 

 
 

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