標竿案例
降低氧氣場一階主水泵用電
384
主水泵浦
空壓機
增壓機
氧氣工場
110年度
案例編號:110-A03-110-UT02 | 行業別:基本金屬製造業 | 技術別:公用設備(UT)
節省電力
392
(千度)
能源節約量
37
(公秉油當量/年)
減碳量
200
(公噸/年)
節省費用
956 仟元/年
投資金額
0 仟元/年
回收年限
0.0

案例說明

1.目前一階氧氣場常態只運轉1部機含一階空壓站系統,其循環水量大於需求量,規劃將氧氣場停機機組的空壓機及增壓機冷卻水隔離,約可減少800~1,000 立方米/每小時循環水量以節省耗電。 2.隔離系統採用濕式封存方式,每2天需恢復冷卻水流通2小時,減少腐蝕結垢風險,當氧氣場異常時可快速恢復操作運轉生產。

設計理念或改善流程

1.109年9月17~18日關閉1部機組水系統耗電約為14,794kWh
2.109年7月中至8月底正常運轉耗電約為15,964 kWh
3.每年2次機組切換運轉須恢復正常循環水量約6天,另預設緊急事件切換恢復正常循環水量運轉9天,其餘每2天切換流通2小時共計在正常循環水量操作約30天。
計算公式:[15,964度/天(109年7月中~8月平均每日用電量)*月天數-當月實際電量]=實際可省電量
改善前用電量: 5,826.86 MWh
改善後用電量: 5,434.91 MWh
總節電量:( 5,826.86-5,434.91) =391.950 MWh
=391.950*860/9,000=37.45 KLOE
=391.950*0.509=199.50 公噸CO

2

節省費用: 391,950 kWh*2.44 元/kWh=956.36 仟元

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